#36 closed task (fixed)
[RISOLTO] Encoder assoluto DROT
Reported by: | mdepasca | Owned by: | mdepasca |
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Priority: | major | Milestone: | |
Component: | Software | Version: | |
Keywords: | Cc: | mbergomi, lmarafatto, fbiondi |
Description
Fare in modo che il sw sia a conoscenza delle letture dell'encoder assoluto.
Change History (6)
comment:1 Changed 6 years ago by mdepasca
- Status changed from new to accepted
comment:2 Changed 6 years ago by mdepasca
comment:3 Changed 6 years ago by mdepasca
- Cc fbiondi added
- Component changed from Accounts to Software
Sospetto un errore di configurazione della MoCon. Ecco l'errore riportato da TwiceAsNice:
getAEncPosition()<::Basda::MoCon::CmdForAEncException: Command is only for absolute encoder. No absolute encoder is configured. No Encoder is configured. Absolute encoder position is set to zero.>
Ho contattato sia Lars che Florian. Se non mi rispondono in tempo utile torno a configurazione stabile in connessione ma sensa enc assoluto.
comment:4 Changed 6 years ago by mdepasca
Update:
tramite interazione con Florian, FORSE siamo ad una situazione in cui leggiamo dall'encoder assoluto.
Io farei un test banale per verificare sia cosi`:
- posizionare il drot a X gradi, facciamo 45
- togliere la corrente alla mocon
- ridare corrente alla mocon
- verificare che la posizione letta dalla mocon corrisponda ancora a 45 gradi e non sia diventato il nuovo zero.
ne ho parlato con Luca. Faremo domani mattina 3 aprile.
comment:5 Changed 6 years ago by mdepasca
Diversi updates:
- il test del 3 aprile ha avuto successo \o/
- sto analizzando come variano i conteggi dell'encoder assoluto in funzione degli step del motore
comment:6 Changed 6 years ago by mdepasca
- Resolution set to fixed
- Status changed from accepted to closed
- Summary changed from Encoder assoluto DROT to [RISOLTO] Encoder assoluto DROT
L'encoder assoluto viene letto e mostrato nella GUI disponibile al momento per i test in camera bianca.
Da risolvere come compensare per il backlash (~33000 steps). vedi ticket #40
Chiudo il ticket
Update: la modifica software e` stata inserita. Da verificare che funzioni, magari anche durante i test per il minimum inc step.